球磨機在生產中常出現的故障有軸承進料漿故障、主軸承燒瓦、隔倉板失效、螺栓斷裂等等,這些故障會導致球磨機生產效率降低,影響整個選礦生產線的生產效率,因此,采取相應的措施解決這些故障迫在眉睫。
一、軸承進料漿故障
在球磨機安裝調試好,投入帶料運行,運行4個月,球磨機軸承出現了串料情況,料漿滲入了出料端軸承,破壞了軸承密封,密封遭到嚴重損壞。生產實踐證明,球磨機在生產運行動態過程中,軸承進料漿主要原因為球磨機出料端結構設計存在不合理因素。
改進措施:
1、根據實際情況選擇相應密封裝置,并按照工藝條件參數完成與出料端上的軸承熱裝過程,使出料端、排渣口和迷宮環之間沒有相對運動,同時不存在間隙,有效控制料漿時常進入軸承的問題。
2、排渣口和出料口進行改造把內孔的直徑加大至一定直徑,延長出料口位置,保證出料口位置與排渣口位置相隔120~122mm之間,避免出料口與排渣口之間的間隙流入料漿。
3、在出料口與排渣口之間相應位置焊接一擋泥板,并對排渣口和擋泥板加上返流裝置,選擇再焊接一圈圓鋼,實現在正常生產過程中不出現料漿進入軸承現象。
二、主軸承燒瓦故障
運行不久,3臺球磨機在運行時產生主軸承摩擦甚至磨損,造成燒瓦事故現象。分析磨機的結構類型,磨機的壓板與球面瓦體的接觸面為平面,兩者之間空間較小,調整受限,在運行中磨機球面瓦體不能夠自由擺動,造成燒瓦事故現象,同時磨機主軸承冷卻水系統不暢,軸承溫度升高,也會造成燒瓦情況。
改進措施:
1、對主軸承使用類型結構進行更換,采用搖桿式結構,增大調整空間,降低接觸頻率,調心更加靈活方便,安裝高效快速。
2、磨機壓板與瓦體接觸面更換為大圓弧面,增加瓦體的活動范圍,消除摩擦、卡幫等現象。
3、磨機潤滑系統全面采用靜壓潤滑方式,在磨機生產中保證高壓系統正常運行,使中空軸與軸瓦之間一直存在一定的油膜厚度,不但起到降低軸承溫度的作用,同時在這種潤滑狀態下中空軸和軸瓦之間的油膜厚度比較大,主軸承運行中摩擦更小、更安全。
4、保證冷卻水系統通暢,并定期對冷卻水系統進行清理清洗。
三、隔倉板失效故障
球磨機運行一段時間后,隔倉板被鋼球沖毀而失效,導致物料跑粗,礦漿產品粒度不合格,設備備品備件更換周期短,不屬于正常的磨損失效。
改進措施:
1、建議將單層隔倉板結構更換為雙層隔倉板結構。
2、隔倉板材質采用鋼結構架材質,增加內部揚料板,使物料有效進入倉,減少物料對隔倉板的沖擊力,保護架體。
3、選用T形或L形固定結構,使鋼結構隔倉板與筒體用螺栓聯接在一起,增加隔倉板的使用周期,保持鋼結構的剛性和穩定性。
四、給料器螺栓斷裂故障
球磨機磨機采用多頭聯合給料器給料,采用16-M30的螺栓與進料口連接,球磨機在運行過程中螺栓經常會發生斷裂。
改進措施:定期對出料口螺栓進行檢查,發現螺栓斷裂問題及時進行緊固和更換。
五、球磨機內襯掉落故障
球磨機經過長時間運行,由于內襯磨損嚴重或連接螺栓松動的原因,時常出現內襯掉落現象,影響設備正常運轉。具體過程表現為:磨機內出現異常聲音,并噪音較大;掉襯板處磨礦介質拋落撞擊聲音過大且清脆。
改進措施:若發現以上情況時,應立即停止球磨機,更換襯板或更換質量較好的襯板。
綜上所述,通過上述改進措施,基本上消除了球磨機在生產過程中出現的主要問題,使球磨機運行更加可靠,并取得了一定的經濟及社會效益,值得進一步推廣到其他球磨機的改造。